近期,随着国际经济大环境的持续低迷,常熟长城轴承有限公司接到的订单骤减,一些执行中的合同也被外商告知推迟交货。而在生产厂房内,各类为应对外部“大气候”制定的对策方案,已开始悄然铺开。企业领导层在春节前已预见到了即将面临的严峻环境,一系列针对生产、市场、人才、研发的内部调整措施在节后迅速得以执行。“外部震荡期也未必不是机遇,抓紧内部调整,我们才能等待大环境好转后的爆发。”长城轴承苦练内功、主动出击的早春动态,为我们描述了另一种大背景下的企业发展思维。
一切围绕市场,是长城轴承新春一系列动作的出发点。年初五,还在春节长假中的公司中层以上干部被全部召集到宜兴,关起门来接受业务培训。面对市场需求收紧、资金流减少的客观趋势,长城轴承从员工危机意识、忧患意识出发,第一时间敲响警钟,要求部门之间围绕市场动态,加强信息沟通和共享,做足“防寒功课”。经过前期市场调研,企业领导层在春节前后已感觉到外部经济环境低迷、产业链上下游市场缩减等危机征兆。订单减少带来了工作节奏的放缓,然而空余时间的增加,也为之前一直忙于生产的员工们创造了苦练内功的时机。于是2月份开始,公司就相继出台一系列奖励政策,化被动等待为主动调整,鼓励员工在空余时间参加各类技术、职称培训,并与本地高校联手,指导员工参加专业技术等级考试。“我们支持员工自我充电,这样既能增加他们收入,提高业务能力,也将在整体上提升企业员工的综合素质。”长城轴承有限公司副总经理薛建平说。
另一方面,利用目前市场提振乏力带来的空余时间精力,长城轴承也在新春伊始加大了新产品的研发力度,并在内部管理领域推动精益生产,减少产品生产流程中各环节的浪费、耗时,并缩短生产周期。而这些抓生产、抓管理的思路也正是经历多年沉浮的长城轴承,在2010年能实现“反超后辈企业”的法宝。上世纪80年代初,张家港一家轴承厂派员来常熟学习长城轴承的生产技术。随后几年间,这家“学生”企业取得迅速发展,并在上世纪90年代初超越了长城轴承,在产量、产品性能等多个方面将这位曾经的“老师”甩在身后。1998年,长城轴承痛定思痛,转变发展思路,不断加大技改投入,带动产品创新和品质提升,开始了新一轮自我革新之路。当年,企业员工1000余人,年销售3000多万元;2011年,员工数仍为1000多人,实现销售4.2亿元,成为江苏省轴承行业的排头兵。
伴随着技术改造力度的加大,长城轴承10多年来不断推动产品转型升级,并通过校企合作、聘请国内外优秀人才等方式,为企业提供智力支撑和人才保障,产品品质性能朝着高附加值、高精度方向持续转化,多款产品以不到一半的售价,在各配套行业成功替代进口产品。与此同时,企业传统的内部运作方式也被更多的涉及生产管理、品质控制、市场营销等现代化管理模式所取代。如今,尽管外部市场环境寒意渐浓,但致力于苦练内功的长城轴承仍在2012年抱有发展信心。 |